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自动化技术|合康亿盛HIVERT-Y高压变频器应用案例
2016-08-24  浏览:245
水暖之家讯:合康亿盛HIVERT-Y高压变频器在我公司应用

山东红日阿康化工股份公司各级领导对节能环保和技术改造一贯高度重视。在国家大力提倡节能减排号召下,本着进一步挖掘企业内部潜力的原则,我们对公司现有高压设备进行初步考察,经初步估算,认为醇氨分厂三废炉(35吨锅炉)引风机进行变频器改造,应该取得相当可观的经济效益。公司于2012年8月采购了一台合康亿盛HIVERT-Y 500KW高压变频器。

一、 改造原因:

醇氨分厂三废炉(35吨锅炉)引风机电动机型号为:YKK500-6 450KW额定电压10KV 额定电流31.6A,工频运行,正常运行电流为22A左右。进口采用风门调节流量,风门开度30%-50%。系统采用进口风门调节流量时,不论工况如何变化,电机均要运行在较高额定转速,导致大量的节流损失消耗在风门上,从而造成能量的极大浪费,同时设备的频繁启停对电网和设备的冲击,还会影响设备的使用寿命。设备管理部经过现场了解落实,提出对除尘风机进行变频器控制改造,通过改造达到节能降耗目的。

二、 节能改造原理

醇氨分厂三废炉引风机采用传统的档板进行调节风机压力的,即在需要降低风量时以增加阻力的方式部分关闭档板,使大量能量消耗在档板上。采用变频调速技术后可以随工艺的要求实现动态调节,大幅减少能耗,达到节电的效果。

图中曲线(1)为风机在恒定转速n1下的风压一风量(H―Q)特性,曲线(2) 为管网风阻特性(风门全开)。

假设风机工作在A点效率最高,此时风压为H2,风量为 Q1,轴功率N1与Q1、H2的乘积成正比,在图中可用面积AH2OQ1表示。如果生产工艺要求,风量需要从Q1减至Q2,这时用调节风门的方法相当于增加管网阻力,使管网阻力特性变到曲线(3),系统由原来的工况点A变到新的工况点B运行。从图中看出,风压反而增加,轴功率与面积BH1OQ2成正比。显然,轴功率下降不大,如果采用变频器调速控制方式,风机转速由n1降到 n2,根据风机参数的比例定律,画出在转速n2风量(Q―H)特性,如曲线(4)所示。可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3大幅度降低,轴功率N3随着显著减少,用面积CH3OQ2表示。节省的功率△N=(H1-H3)×Q2,用面积BH1H3C表示。显然,节能效果十分明显。

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